鍋爐脈沖布袋除塵器
鍋爐脈沖布袋除塵器的改造效果與生物質(zhì)工作原理
自2008年10月投入運行至今,除塵系統(tǒng)進入了平穩(wěn)工作期,排塵濃度<30mg/m3,除塵效率在99.9%以上,清灰系統(tǒng)運行穩(wěn)定,除塵器阻力蒸1200Pa。
爐電除塵器改為鍋爐脈沖布袋除塵器后排塵濃度,排塵量都顯著減少,排塵濃度遠低于國家環(huán)保標準要求,年減排量達114.4噸,大大改善了本地區(qū)的空氣質(zhì)量。
爐布袋除塵器改造后,檢修工作量明顯減少,通常布袋式除塵器最復(fù)雜的工作是分室清灰,檢修維護工作量較大,而爐采用的是在線低壓脈沖清灰方式,由于取消了分室脈沖式袋式除塵器所使用的氣缸和分室裝置,消除了這些方而的運行故障,大大減少了檢修工作量,可節(jié)約大量的運行維護費用。該系統(tǒng)清灰時僅有一個脈沖閥節(jié)電效果很明顯,爐除塵器改造前后耗電量對比。
鍋爐脈沖布袋除塵器系統(tǒng)的運行安全及其維護管理
國內(nèi)袋式除塵器至今未能在燃煤電廠得到廣泛應(yīng)用,并不是由于袋式除塵器先天的性能不好造成的,主要是由于設(shè)計不合理,濾料選用不當和使用不得法而造成的,現(xiàn)在先進的袋式除塵器和傳統(tǒng)的除塵器相比,無論是濾袋材質(zhì),除塵器本體結(jié)構(gòu)、清灰技術(shù)等各方而都有了很大的改進,大大提高了其正常使用率,因此在
燃煤鍋爐上應(yīng)用 ,除精心設(shè)計制造外,運行維護管理也非常重要。
1、設(shè)備要設(shè)專人操作和檢修,全而掌握設(shè)備性能和構(gòu)造,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,確保除塵器系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。值班人員要記錄當班運行情況及有關(guān)數(shù)據(jù)。
2、袋式除塵器停機時,如果停機時間短,不應(yīng)為濾袋清灰,應(yīng)注意除塵器的保溫,如果停機時間長,則應(yīng)為所有濾袋清灰,并利用引風機把袋式除塵器內(nèi)的殘留酸性氣體清除。
3、壓縮空氣系統(tǒng)的空氣過濾器要定時排污,氣包最低點的排水閥要定期排水。儲氣罐的也要定時排水。
4、應(yīng)對差壓計,脈沖閥、輸灰系統(tǒng)、灰斗振動器及其他儀器,儀表的運行情況作定期檢查,及時維修。
物質(zhì)直燃發(fā)電主要是利用農(nóng)業(yè)、林業(yè)廢棄物為燃料,采取直接燃燒發(fā)電的一種方式。近年來在國家宏觀政策的引導(dǎo)下,國家五大發(fā)電集團、大型國有、民營以及外資企業(yè)紛紛投資參與中國生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)的建設(shè)運營,截至目前,僅江蘇省已經(jīng)建成投產(chǎn)的就達到12家。這些生物質(zhì)直燃電廠大都選用脈沖布袋除塵器作為鍋爐煙氣除塵主要設(shè)備。經(jīng)過一段時問的運行,生物質(zhì)直燃電廠的單機脈沖除塵器基本上能夠達到設(shè)計的除塵要求,但同時也暴露出許多問題,下面以生物質(zhì)發(fā)電公司的實際運行為例,介紹在處理生物質(zhì)燃料煙氣時,脈沖布袋除塵器存在的及采取的主要問題及采取的對策。
生物質(zhì)發(fā)電公司的鍋爐 選用的是脈沖反吹式布袋收塵器。當含塵煙氣由導(dǎo)流管進入各單元腔室,在導(dǎo)流系統(tǒng)的引導(dǎo)下大顆粒粉塵分離后直接落入灰斗,其余粉塵隨煙氣氣流進入中箱體過濾區(qū),過濾后的煙氣透過濾袋,經(jīng)上箱體、提升閥、排風管排出。隨著過濾的進行,當除塵器袋籠表面粉塵聚集達到一定量時,由清灰控制裝置按設(shè)定的程序依次關(guān)閉提升閥,打開電磁脈沖閥噴吹,抖一落濾袋上的粉塵,落入灰斗經(jīng)卸灰器排出。該除塵器設(shè)有旁路煙道,當鍋爐啟動或發(fā)生事故排煙溫度超過濾袋允許溫度時,開啟煙氣旁路保護布袋。
泊頭市啟程環(huán)保設(shè)備有限公司(www.btqicheng.com)主要生產(chǎn) , , , , , , , , 等產(chǎn)品,除塵器使用中要防止氣體在袋室內(nèi)冷卻到露點以下,特別是在負壓下使用袋式除塵器更應(yīng)注意。由于其外殼常常會有空氣漏入,使袋室氣體溫度低于露點,濾袋就會受潮,致使灰塵不是松散地,而是粘糊地附著在濾袋上,把織物孔眼堵死,造成清灰失效,使除塵器壓降過大,無法繼續(xù)運行,有的產(chǎn)生糊袋無法除塵。